防塵式管道除鐵器在立磨系統中的應用
一、存在的問題:
某公司立磨系統配有循環提升機,立磨不合格粗料經循環提升機提升后,通過卸料槽進入循環皮帶機,再與磨皮帶機輸送的石灰石及輔料匯合,通過二通閥進入三個氣閘閥進入磨機。設備運行存在以下問題:
(1)循環樓頂揚塵大,主要來自三個揚塵點:① 循環提升機輸送的物料通過卸料槽落入循環帶式輸送機,當輸送量大,物料層厚時產生粉塵;② 盤式除鐵器除鐵磁雜質過程中產生粉塵;③物料黏附皮帶表面,造成頭、尾輪及托輥之間積料多,設備運轉時帶動引起揚塵。
(2) 圓盤除鐵器不能透徹清理鐵物質,進入磨內仍有鐵磁性雜質,影響軋機軋輥使用壽命,振動較大時,磨機可能跳停。
(3) 圓盤除鐵器清理的鐵磁性雜質和積塵應經常清理,增加崗位人員的工作量。
因此,經分析,決定將其改為防塵管道除鐵器,其除鐵效率高,使用過程中無粉塵。
二、改造方案:
(1)拆除循環皮帶機及盤式除鐵器,打穿樓層,在循環提升機出料口和三個閥片之間安裝管道式除鐵器,位置自定,便于檢修。溜槽采用耐磨復合鋼板,減少維護工作量。
(2)管道式除鐵器出鐵口安裝轉接口,通過Φ300mm圓管引到地面鋼倉定期清理。
(3)拆除除塵器到循環帶式輸送機的分支風管,增加磨帶式輸送機的除塵負壓,消理給料輸送系統的粉塵。
(4)改造注意事項:①管道除鐵器根據實際回渣量加20%選型。該公司回渣量約80t/h,除鐵器直徑400mm,選用100t/h×400mm② 原料重力休止角45°,管道式除鐵器安裝角45°~75°。考慮到濕度和材料的性能,較好比休止角大10°,如小于此角度可能會造成堵料;③在管道式除鐵器進料端安裝閘閥,方便檢修除鐵器時截斷物料。
三、結語:
項目改造后系統工藝簡單,管道除鐵器緊湊,使用效率良好;物料在輸送過程中無轉接揚塵點,解決在生產現場存在的揚塵問題,提升作業環境。
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